為了解決脫硫石膏含水量超標(biāo)問(wèn)題,西昌藍(lán)鼎生產(chǎn)部另辟蹊徑在設(shè)備上下功夫,找到通過(guò)提高現(xiàn)有真空泵轉(zhuǎn)速?gòu)亩_(dá)到提高脫水機(jī)脫水效率的解決辦法,并在12月10日19:00 完成技改檢修工作。
12月4日,西昌藍(lán)鼎檢修班通過(guò)與生產(chǎn)部孫部長(zhǎng)、王部長(zhǎng)日常工作溝通了解得知西昌藍(lán)鼎現(xiàn)脫水石膏產(chǎn)品水含量超過(guò)用戶要求(現(xiàn)18%左右,用戶要求15%以下),存在石膏產(chǎn)品滯銷危及濕法脫硫脫硝正常運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn),通過(guò)生產(chǎn)工藝技術(shù)與試驗(yàn)均難以解決(或成本高昂),孫部長(zhǎng)要求在設(shè)備方面找途徑解決此問(wèn)題。檢修班提議將1#脫水機(jī)之真空泵在原始額定設(shè)計(jì)能力范圍之內(nèi)通過(guò)更換高速軸三角帶輪加大其直徑實(shí)行技改試驗(yàn),從而獲得增加泵轉(zhuǎn)速提高真空率的辦法可以小博大有效解決石膏脫水后水含量超標(biāo)問(wèn)題,此方案得到兩位部長(zhǎng)肯定和支持。
上圖為技改三角帶輪
在生產(chǎn)部帶領(lǐng)下,通過(guò)計(jì)算與綜合分析得出三角帶輪外徑由原先280mm更改為328mm,可將真空泵原有轉(zhuǎn)速340r/min技改后可獲得394.4r/min。由于三角帶輪需要單獨(dú)測(cè)繪定制,經(jīng)咨詢多家機(jī)械加工單位均被告知單件需要單獨(dú)做模具鑄造加工,利潤(rùn)過(guò)小不予制作,為了解決公司燃眉之急,檢修班長(zhǎng)不懈懇請(qǐng),加工單位最后答應(yīng)10天左右完成工件交貨,再三催促之下終于在12月10日(提前4天)16:00新三角帶輪提前抵達(dá)現(xiàn)場(chǎng),并在19:30加班完成技改并試機(jī)正常。
通過(guò)兩天時(shí)間實(shí)驗(yàn)運(yùn)行得知:原有運(yùn)行電流為14.6A技改后為17.8A左右(額定電流為20A),原有真空度為負(fù)45KP技改后為負(fù)55KP左右,脫硫石膏含水量由18%左右降低為13%左右,已合格。
通過(guò)1#機(jī)技改試驗(yàn)的成功,充分體現(xiàn)了“四兩撥千斤”,也為下一步2#機(jī)改造提供了可行性驗(yàn)證經(jīng)驗(yàn),為公司正常良好運(yùn)行打下了堅(jiān)實(shí)的設(shè)備基礎(chǔ)!
通訊員:黃曉明
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